化工包装厂采用压缩空气节能措施,年电费减少41%
几年前,一家化学包装设备升级压缩空气系统时,一切都做得很好。他们安装了变速驱动器(VSD)空压机,并实施了其他节能措施,但工厂扩建导致系统需求增加,超出了系统的能力。包装生产线现在压力很低,导致生产停产。预测显示,工厂的需求还会进一步增加。
本文讨论了系统的升级和用于解决电厂问题的能效措施。作为改进的结果,工厂节省了41%的他们以前的压缩空气相关的电力成本,并更好地稳定了他们的空气压力。
如图所示是一个25马力的固定速度单位,额定输出100 cfm。
工厂流量超过压缩空气系统容量
成长厂升级了30年前的30马力(HP)调制螺杆空气压缩机,并加入了40 HP VSD空气压缩机,具有较小的25 HP固定速度。该项目获得了大容量和节能。除了新型空气压缩机外,植物还加入循环干燥器,较大的储物接收器和压力/流量控制器,以保持空气压缩机运行良好,并将植物压力降低到恒定的较低水平,节省人工需求。
在早期,生产班次是每天8小时,每周5天。但随着工厂产量的增加,工厂将生产计划更新为每天24小时,每周5天。工厂的峰值流量开始逐渐增加,直到逐渐超过现有系统的容量。当这种情况发生时,工厂的压力开始下降到65 psi,有时,因为空气压缩机无法跟上。因此,工厂经理请来了当地的压缩空气审核员进行研究。
图1:化学包装工厂的低压事件导致生产关闭,并需要评估压缩空气的供应和使用。点击这里扩大。
节约能源的多种机会
压缩空气范围研究的目标如下:
- 提供设备压缩空气运行成本的运行概况和消耗报告。
- 提供任何改进压缩空气相关生产工艺的潜在机会的评论。
- 通常确定压缩空气系统如何满足设施的需求。
- 找出任何压缩空气系统的问题,可以用节能的方式解决。
测量期间的读数和观察结果显示,与类似的优化系统相比,压缩空气系统在高峰运行时的效率较低,而在平均运行时的效率较高。它还表明,小的改进是可能的。总的来说,研究建议,如果现有或新空压机的压力设置得到适当协调,使定速机组在运行时不会加载和卸载,将获得更好的运行效果。它也可以设置得足够高,以更好地产生足够的空气压力。
数据记录器用于监测压缩空气系统的电力输入,以计算大约每年的电力运行消耗。数据显示,压缩空气年能耗约为200600千瓦时,峰值需求约为50kva。设备的平均空气负荷约为76 cfm。持续的峰值出现在200 cfm左右。
压缩空气系统约占整个设施年度电力成本的18%。根据该设施的电费,压缩空气系统的运行成本为每年2万美元,其中包括税费和典型的维护成本。
对收集的信息分析显示了一些潜在的机会,这将导致压缩空气系统的操作改进。它还显示出压缩空气相关电气和维护成本的潜在节省高达37%的基础成本。
供应侧和最终使用措施带来的节约机会
审计显示了多种节约的机会。对整个压缩空气系统的彻底评估得出以下建议:
空气压缩机控制和协调- 现有的空气压缩机对控制压力协调有问题。较小的单位未加载,直到压力放在低于VSD空气压缩机的设定点,并且在调制模式下加载时。这是一个常见问题,其中VSD压缩机控制带需要嵌套在固定速度单元的控制带内,如图2所示。
图2:推荐的控制带将VSD放置在固定速度压缩机的压力带内。
空气压缩机小时- 审计员注意到周末没有生产。压缩空气系统上唯一的负载是一些加热和通风阻尼器和干火系统,两者都是非常低的负载,可以由小往复式空气压缩机提供。这将允许主系统在周末关闭。
备份能力-系统峰值容量测量略高于200 cfm,但备用空压机只有100 hp的容量。当需要关闭或维修40hp VSD时,这并不能提供良好的可靠性。200 cfm的峰值意味着两个空压机都需要在峰值需求期间运行。
减少泄漏-工厂的泄漏量是在25 cfm时测量的,这相当于平均系统流量的30%。一些减少这将节省能源通过减少空压机负荷。
最终用途减少-确定了四种最终用途进行优化:
- 除尘器脉冲阀 - 植物中的灰尘收集器调节不佳,因此脉冲阀爆破一半,而不是推荐的二十分之一。喷射的频率设定为高于最佳,这两个条件导致过度压缩空气消耗。
- 空气起重机 - 压缩空气动力起重机升降机用于移动产品。该起重机消耗了35个CFM峰流量,并有助于植物峰值需求。建议使用电动起重机,该电动起重机消耗约十分之一的等效电力。
- 真空 - 使用压缩的空气动力滚筒真空,用于消耗约60℃。它有助于整体压缩空气需求,并且如果在峰值生产时间期间使用,有可能提高峰值需求。
- 空气增压器 - 氮系统已安装在实验室区域,在约150psi下需要压缩空气。工作人员安装了压缩空气供电的助推器,以增加压缩的空气压力,以增加氮气发生器所需的所需水平。助推器消耗了显着的恒定流量。建议使用小往复式空气压缩机,以更有效地将空气提升到高压。
吹气阀调节不良和泄漏造成了这个除尘器的问题。
空气干燥器-该研究建议,如果安装了任何新的干燥机,请购买循环干燥机。
过滤器-审核员建议加大主过滤的尺寸,以减少压力损失。
冷凝水漏斗- 该研究推荐改变定时器排水管更有效的无气风格。
该研究预测,建议的更改将使压缩空气系统的电力消耗比现有系统减少37%,并提高空气压力。
压力/流量控制器以低电平保持植物压力并降低人工需求。
工厂管理决定通过安装更大的75 HP空气压缩机来升级系统容量。该装置安装了大量储存能力大小,因此如果在低于最小速度的情况下,空气压缩机将以低频开始/停止。事实证明,泄漏的减少和结束使用操作经常在此范围内。通常建议使用低于最低速度的操作,因为空气压缩机不会积聚足够的热量以驱动润滑剂中的任何水。
设置压力频带非常宽,使用大存储器允许空气压缩机在开始之间运行较长,从而更好地加热空气压缩机。这是以略高的能耗为代价。
图3:使用宽压带(绿色迹线)运行,允许空气压缩机在最小速度操作期间运行更长。在周末关闭系统,节省了通常会馈送泄漏的能量。点击这里扩大。
工厂每年节省1万美元的电力成本
最终数据显示,该项目节省的资金比预期的要多。节省了101 000千瓦时,每年节省的电费略多于10 000美元。平均负荷降至57 cfm,峰值流量为150 cfm。这种负荷的减少意味着以前的系统能够供应工厂,但产量的增加是计划的,因此购买了一个更大的空压机。这家电力公司提供了1万6千多美元的财政奖励,以帮助支付该项目的费用。
这个项目展示了引进压缩空气审核员来检查系统的价值。通常只关注系统的供应面,而忽略了潜在的最终用途和泄漏减少。评估整个系统是有好处的。通常终端使用可以产生显著的节省,可以降低电力成本,使电厂有资格从电力公司获得更大的经济奖励。
欲了解更多信息,请联系Ron Marshall, Marshall压缩空气咨询公司,电话:204-806-2085,邮箱:ronm@mts.net
阅读更多系统评估文章请访问//www.ghtac.com/system-assessments.