错过需求侧机会第8部分-优化PET吹塑模具和填充设备以实现平衡系统
在最近的一个项目中,在一个聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)吹塑模具和填充操作中,一个非常有效的测量计划实现了供应侧空气与吹塑模具的完全同步,显著减少了总空气使用量,提高了生产率和质量。
确定问题
该系统的需求侧由四个吹模给三个独立的填充线组成。这家工厂有一些重大的运营问题他们没能解决。
对于初学者来说,吹塑比填充线要快,而且在大多数操作中,模具每5到7分钟就要停止和启动一次。工厂被告知他们不能调整生产线速度。在重新启动吹塑模具经常会故障,或产生不合格的瓶子。
同时,吹塑模具的总空气供应来自两台800马力(HP)的4级离心式空气压缩机,每台压缩机能够在550至580 psig的压力下输送1726 scfm(总计3452 scfm)。这种气流对于四个吹塑模具来说是足够的,在任何时候只有三个吹塑模具在工作。这两台空气压缩机每周五天(6240小时/年)每天24小时运行。由于启动和停止能力有限,无论何时生产,这两个装置都需要保持开启状态。
工厂决策者想要回答的一个问题是,增加到系统中的空压机的尺寸和类型,以便能够按要求加载和卸载,而无需不断运行两台800hp离心式空压机。他们还想知道适当尺寸的修剪单位需要能够有效卸载和节省能源时,空气需求较低。
建议使用四级双作用、水冷、往复式500 HP空气压缩机作为微调装置,额定压力为1100至1200 scfm,压力为550–580 psig。由于满负荷时压力下降,两台800马力机组的需求被认为过高。计划是在底座安装离心式空气压缩机,并用新的往复式装置进行修整。
工厂经理认为,工厂需要更明确的支持数据,以实现这一巨大的资本支出,并召集顾问进行全面评估。
制定行动计划
咨询团队进行了分析,并推荐了一些步骤来收集优化压缩空气系统和实现节能所需的数据。
作为第一步,电厂需要在每个运行的空气压缩机上安装输入功率记录器。它还需要在空气压缩机室和冷冻干燥机后安装流量计。此外,该计划要求在空气压缩机排放口安装压力传感器和记录器;在干燥器入口;在干燥器出口处;在吹塑模入口和吹塑模后,高压入口调节器在每个吹塑模内排出。
然后,该团队指示电厂设置该测量设备,以同时记录所有数据,并打印一秒钟的数据以进行诊断。
接下来,电厂需要为测量条件建立准确的最佳情况需求情景。为此,需要确定每个运行吹塑模具的计算空气需求量,同时考虑操作压力、瓶/小时生产水平、容器尺寸和吹塑空气回收率。下表概述了这是如何实现的。
利用吹气回收率计算的装瓶吹塑模具需气曲线
表1
吹塑生产线/模型 |
# 5 (24盎司) 48000年良性前列腺增生 |
#4 (2升) 22000 bph |
#3A (20盎司) 30000 bph |
#3B (20盎司) 30000 bph |
吹气(scfm)–32巴 |
1007 |
1042 |
524 |
524 |
前- |
406 |
184 |
208 |
208 |
拉伸(scfm)–7巴 |
270 |
474 |
180 |
180 |
服务(scfm)每个- 7 Bar |
125 |
100 |
100 |
100 |
464 psig/32 Bar(scfm)下所需的空气 |
1.,007 |
1.,042 |
524 |
524 |
所需空气压力为100 psig/7 Bar(scfm) |
801 |
836 |
488 |
488 |
总交付量:464 psig / 32 Bar (scfm) |
1.,808 |
1.,878 |
1.,012 |
1012 |
预计回风量(scfm) |
(403) |
(416) |
(210) |
(210) |
40%吹气回收所需的预计净高压 |
1.,405 |
1.,461 |
802 |
802 |
表2
吹塑模具*N (吹塑模具470 psig或以上/464 psig吹塑模具内部) |
||
计算(scfm) |
测量实际(scfm) |
|
# 5 |
1.,405 |
1.,380 |
#4 |
1.,461 |
1.,390 |
#3A* |
802 |
1.,100 |
#3B* |
802 |
1.,100 |
*净流量包括40%吹气节省。 |
这家工厂有四台吹塑机。线路3A和3b总是在一起。第4行或第5行与第3A行和第3B行一起运行。
在550 psig压力下,计算得出的高压空气使用的最大需求量(吹扫空气回收率为40%)将在2500 scfm至2600 scfm之间,以满足这两种条件。
利用每个吹塑模具上的控制板流量数据(表2)显示,生产线#4和#5的流量略低于计算流量。然而,线路3A和3B的运行速度比计算值高出近300 scfm。
在目前的管道安排下,团队无法确定每个模具的210 scfm吹气回收是否被实际利用。维修指标都显示是这样。通过观察,发现3A号和3B号吹模内存在非常严重的泄漏。
获得准确的见解
该团队获得了宝贵的见解,从而得出了准确的流量压力运行曲线。
表3
非常关键的数据见表3。数据的一个亮点是,进入系统的最大流量为2,700 scfm,压力下降。这两台离心式空气压缩机在满载时的额定转速为3532 scfm,但只能提供2700 scfm。此外,吹塑开始和停止持续4 - 6分钟周期。吹模生产速度远远超过填充速度。
表4
如表4所示,吹塑模具#4的测量值为1461 scfm,而计算值为1405 scfm;吹塑模具#3A在1200 scfm下测量,与计算的800 scfm相比;与计算的800 scfm相比,吹塑模具#3B的测量值约为1300 scfm。
表5
表5显示了两台三吹模运行时每台空压机的排气压力。系统最多可以容纳520到530 psig。当所有三个吹模一起工作时,两个压缩机的压力降至465 psig。
这些测量结果得出了一些重要的结论。从空气需求的评估开始,吹型4号和5号出现,确认计算的净流量,包括吹气回收,是准确的。同时下入3A和3B吹模,测量2200 scfm至2400 scfm,而计算值为1600至1,700 scfm。
建议采取的措施包括调查和修复泄漏。当泄漏修复后,电站需要稳定在适当的要求。此外,还需要监测所有吹模的气流和进口压力。对空气供应的评估总结如下:
- 所需的总空气供应为550至580 psig,一台离心式空气压缩机提供额定流量,一台备用离心式空气压缩机和一个正确尺寸的阀内件(3,200至3,300 scfm)。
- 受监控且维护良好的吹塑模具运行4号线或5号线以及3A和3B两条线时的总最大计算负荷。
- 配平装置的适当类型和尺寸应为三步卸载、双作用往复式水冷装置,在550至580 psig压力下,输送1500至1600 scfm。
这将提供总3,250至3,350 scfm,最大需求为3,000至3,100 scfm,其中一台离心式空气压缩机处于基本负荷,另一台处于备用模式。这样做将显著减少总输入能量。最初建议的1,050至1,100 scfm配平单元太小了。
解决关键问题
该项目解决了三个关键问题:
- 如何消除频繁的启动和停止?一种解决方案是增加瓶子储存输送线。另一种方法是降低吹塑速度,使其接近填充速度。这不仅将延长运行时间,还将减少空气需求。换句话说,降低速度10%,减少空气需求10%。此速度调整是通过适当调整速度、控制装置和烤箱来完成的。
- 为什么两台离心式空气压缩机不能提供其全部容量?这是一个严格意义上的管道问题。
图1显示了基本管道尺寸和配置。红色圆圈表示“交叉三通”和“死头”,其流向6英寸集管,从而产生湍流阻力和背压,并将满载质量流量从3532 scfm降至2700 scfm至2800 scfm。
图2
图2显示了消除此基本管道问题的正确方法。更重要的是,该系统使用带动态离心式空气压缩机的容积式微调装置。该团队还通过将容积式装置运行到接收器上,并以一定角度将排放管线下游连接到一次空气接收器上,消除了对离心式空气压缩机的任何干扰。
注:用于排放的离心收集器集管从6英寸增加到20英寸,以减少速度传递。
3.极端压降(465 psig)的基本原因和纠正措施是什么?
以下两个图表描述了这种情况:
图3
图3显示了干燥器前后的压力。这个∆P是一个大约为5 psig的常数,看起来可能很高,但由于它是一个稳定的压差,因此可能不是一个污染的干燥器或过滤器分离器造成压力损失。
图4
图4显示了烘干机后和吹模入口的压力。吹风模具要求最低进入压力为480psig,然而,这不能在三个吹风模具持续运行的情况下实现。在465 psig和降低吹模关闭。
识别问题
储存:最大550 psig时的总电流有效储存3100加仑(414立方英尺)。避免吹模低压问题的允许压力损失=480 psig。
计算衰减时间的公式:时间=(414铜.英尺)(550–480 psig)
随着400 scfm净流出(400铜.英尺(14.38磅/平方英寸)
空气压缩机当前输送的净流量(最好)=2700 scfm,需求量为3100加仑。
总共交付2700个,短400 scfm。在最佳情况下,通过将储存的空气用于短缺,计算出的储罐保持时间为5至6分钟。
如果吹塑模具继续运行超过六分钟,系统压力将降至480 psig以下,就像现在一样。
缺乏有效的存储
另一个需要解决的问题是缺乏有效的存储。目前的存储无法维持连续三次甚至两次吹塑模具运行。它也太小,不允许系统在允许的重新加载时间内保持压力,以便离心式空气压缩机卸载,然后在停机和重新加载期间加载。
根据观察结果和工厂人员的说法,工厂目前由于低压问题,尤其是在吹塑模具启动运行期间,正在经历瓶子拒收。
为了解决这个问题,存储量从414 cu增加了。约1000立方英尺。ft.最坏情况可能是三个吹塑模具打开,四个或五个吹塑模具都关闭。流量下降约1400 scfm,线路3A和3B(维修后)只剩下1600 scfm的需求。目前,一台离心式空气压缩机将完全排气,但一旦吹塑模具启动,必须重新加载。
吹塑模具从启动到全流量需求以及启动吹塑空气回收系统需要1.5分钟。初始需求将较低,然后增加至约1800 scfm,然后随着吹风回收系统的启动,最终降至1400 scfm。
高压离心式空压机的排气/进口阀值控制从完全排气到满负荷大约需要3分钟。从吹模启动到空压机的任何信号延迟都会增加允许的加载时间。
新的往复式机组从空载到50%负载再到100%负载的允许反应时间远小于一分钟,但不希望短循环少于一分钟,因为这可能会导致更高的维护问题。修改后的存储增加将允许这一点,无论哪个装置在线运行550 psig至580 psig的微调,并将流量调节至548 psig。在三个吹塑过程中,离心式空气压缩机在满载状态下设置为550 psig,操作应良好。
在这些条件下:
时间=(1000立方英尺)(550 - 480 psig)
(1400立方英尺)14.38 psig
时间=几乎3.8分钟,即使在1400 scfm净流出
将最大压力排放保持在550 psig至480 psig之间,在最坏的情况下,此存储允许超过3.5分钟。在预期的往复装置一分钟循环时间内,压力将仅下降约2 psig。
由于高压空气系统专用于吹塑过程,如果安装了中央空气监测和管理系统,则可设置组合加载/卸载信号,以从吹塑启动/停止信号激活,从而进一步增强压缩空气供应和吹塑之间的定时。
最后的想法
有了正确的数据和对关键设备过程的各种运行动态的理解——这被认为是几乎不可理解的——变得清晰,成功之路变得显而易见。
系统平衡后,重要的是监控关键绩效指标,设置“危险信号”,并及时采取纠正措施。对于PET吹塑模具监控,我们建议至少监控每个吹塑模具的压力和流量。然后,将其与计算标准进行比较。不要让需求增长。吹塑模的正确流量测量应位于储气罐的前面,如下图5所示。如果控制板上没有空气接收器,则空气接收器将有助于消除吹塑模具中的低内部压力问题。
图5
请记住,此练习涉及高压PET生产过程,但压力、生产或过程是什么并不重要。当目标是用适当的测量和数据来平衡任何系统时,该策略起作用。
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