工业效率

每年节省12.5万美元

在Tolko的造纸厂和The Pas的锯木厂,Power Smart®压缩空气系统的效率措施每年为公司节省了超过12.5万美元。

这些措施是根据两种磨坊压缩空气系统审计的调查结果介绍的。他们也受到两台Manitoba Hydro赞助研讨会的推动,托尔科工作人员参加了这一点。

“由于研讨会和审计而言,我们采取了一个系统方法来解决我们的问题,”达里尔·索洛克,汽油蒸汽助理和恢复的助理主管说。

“结果是一系列系统改进,从固定空气泄漏到安装空气存储,让我们关闭压缩机而不是添加新的压缩机。”

造纸厂托尔科

钢铁马夫在造纸厂,空气的一个关键用户被证明是为运输准备纸卷的钢铁捆扎机。在压缩空气分配系统的下游端,捆扎器需要恒压但不需要大容量才能正常工作。

为了保持压舱器上的压力,空气系统在过高的压力下运行。但当使用大量空气时,即使是较高的压力也会下降。Tolko解决了这个关键的使用问题,安装了一个专门的储罐服务于捆绑器。该策略降低了整个系统的压力。

空气泄漏和明渠约占总空气使用量的35%。

正如Sorochuk所指出的那样,“对于每个额外的PSI,我们通过泄漏失去了大约一个百分之一的空气,包括我们曾经从我们的线路中吹扫水的开放式排水箱。”

用超声波检测器跟踪空气泄漏并修复。打开漏斗已关闭,或安装自动陷阱以驱逐水,没有空气损失。

空气干燥器 -其中一个空中审核用小干燥剂烘干机出现了一个主要问题。由于其控制系统中的故障,干燥器比在再生其干燥剂所需的时间内消耗1manbetx客户端12-5下载5倍的吹扫空气。对于主要的节省,容易纠正故障。

关闭压缩机-在研讨会和审计之前,造纸厂运行了四台200马力的往复式压缩机,辅以一台备用的租赁柴油压缩机。根据效率措施,其中一个200马力的压缩机被关闭,租赁单位退役。

锯木厂

水分和压力问题 - 锯木厂在与造纸厂分开的建筑物中,有自己的压缩空气系统和自己的一系列问题。线路在寒冷的天气中污染了临界机械和冻结的过度水分。空气压力接受了主要摆动,从110到60 psi和背部,有时在几秒钟内。

较早提前做出决定,购买标准无磁性干燥剂烘干机,以生产清洁干燥机,以运行锯木厂。Eric Sc​​heffers,Project Standentent,联系了Manitoba Hydro,以帮助施用烘干机。

“Manitoba Hydro帮助我们确认烘干机尺寸,”他说。“他们还耗尽了一个完整的系统审计,向我们展示了如何以节能的方式解决我们的压力波动。”

小存储,锯材厂的空气存储空气存储很少,以便运行其类型。当大,短时空气需求击中系统时,压力倒塌,因为压缩机无法跟上。

Manitoba Hydro推荐安装5,000加仑的存储接收器和流量控制器以稳定压力。存储接收器和控制器消除了压力波动。接收器现在通过存储清洁的干燥空气来保护干燥器免受过载,以实现大量的短期要求。流量控制器还将干燥空气的露点降低到其上的压力下降。

系统现在在85 PSI下没有湿度问题运行。

高效烘干机 -在Hydro的推荐中,锯木厂安装了带有能源管理系统的加热鼓风机型干燥器。代替绘制225 CFM的压缩空气以再生干燥剂,新的干燥器使用内部加热器和环境空气。

它还仅在必要时再生干燥剂,而不是在标准干燥器中的固定循环。这使锯木厂在低负荷期间将正常的四小时干燥循环拉伸成60小时,以便额外节省。

压缩空队

托尔科根据研讨会的建议采取的最重要步骤是组织压缩空队。该团队定期举行讨论公司压缩空气系统的担忧和改进。

“该团队确保所有部门在压缩空气管理中发言,”机械项目工程师团队成员队成员队成员。

“我们意识到我们需要让所有人都参与到整个系统的完善中。它的回报是降低能源消耗。”

他补充说,他们还使用了在研讨会上学到的一些概念来减少水的消耗——这是一项重大开支。

重要的储蓄

曼尼托巴水力工业系统官员Ron Marshall进行了一次系统审计,他说:“造纸厂和锯木厂的系统改进为Tolko每年节省了超过12.5万美元的压缩空气运行成本。它们还极大地改善了空气系统的质量和压力。”

总年度电气储蓄估计为1,100,000千瓦时和200千瓦峰。

项目成本总计125,000美元,以便简单回报一年。

“托尔科已经证明,他们可以用一种节能的方式解决过程问题,”马歇尔说。

“对公司来说,流程改进有时比节能更重要。”

造纸厂的计划包括添加空气压缩机控制器,更多储存和扩展器。

对于锯木厂,Tolko正在考虑增加压缩机控制,解决泄漏,并采取措施平滑峰值需求。

在两个位置,Tolko都可以安装高效率的特种喷嘴,以优化清洁和吹扫操作。

有关更多信息,请联系Ron Marshall,Marshall压缩空气咨询,电话:204-806-2085,电子邮件:ronm@mts.net.

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